己二酸是化工产业中应用较为广泛的脂肪族二元酸,主要应用于工业合成塑料、尼龙66盐、酸化剂以及聚氨酯等产品。随着经济的快速发展,己二酸用量逐年增加,随之带来生产过程中废水排放量显著增加。己二酸废水对水体环境质量影响巨大,如果不经过处理直接排入河流,会导致水体中总氮(TN)偏高,水体中藻类将迅速繁殖生长,从而引起水体富营养化现象。己二酸废水传统的处理方法是将废液送入焚烧炉,通过喷嘴雾化燃烧处理,这种方法不仅可以分解有机物和硝酸,还可以回收部分蒸汽,但该方法操作复杂、成本高、去除率低,且处理不当容易造成二次污染。
相较于传统的处理方法,生物法可以在无氧条件下,利用反硝化细菌,以硝酸根作为电子供体、有机物为电子受体,将硝酸盐还原成氮气。生物脱氮法具有操作简单、运行成本低、占地面积小、负荷高、不易产生二次污染等优点。常规己二酸废水含有高浓度的氨氮和NO-3⁃N,因此,常采用AO工艺进行脱氮。然而,高硝酸盐己二酸废水pH较低,不仅含有高浓度的硝酸盐和亚硝酸盐,还含有有毒物质,这会抑制微生物活性,导致脱氮效果较差,出水TN不能达标。采用膜生物反应器(MBR)进行反硝化能够更好地保留高效反硝化菌种,维持反应器内高污泥浓度,具备较高的抗冲击能力。因此,为进一步提高脱氮负荷及脱氮效率,本研究采用MBR反硝化工艺对高硝酸盐己二酸废水进行深度脱氮处理,以期为发展己二酸废水处理新工艺提供理论和实践依据。
1、材料与方法
1.1 试验材料
本研究取样于某化工污水处理厂己二酸废水,试验原水水质情况如下。CODCr含量为800~1000mg/L,NO-3⁃N含量为750~1200mg/L,NO-2⁃N含量为60~150mg/L,氨氮含量为0~2mg/L,无机磷含量为0~0.1mg/L,pH值为0.8~1.5。
1.2 试验装置
整个MBR系统装置由进水池、调节池、MBR反应池、出水池4个部分组成。己二酸进水桶体积为300L,加药调节桶体积为300L。MBR为不锈钢板焊接组成的立方体(2m×1.5m×1.5m),MBR中空纤维复合膜设于反应器内部中心。MBR膜平均孔径为0.05μm,膜面积为70m2,最大膜通量为1.3m3/h,MBR中所采用的中空纤维复合膜为聚偏氟乙烯材料。MBR出水池为不锈钢板焊接组成的长方体(1.0m×1.5m×1.05m)。MBR试验装置如图1所示。
1.3 工艺流程
某化工污水处理厂己二酸废水作为系统进水进入进水池。污水经水泵抽入调节池,在调节池中补充适当的药剂(甲醇、磷酸氢二钠、烧碱等),再经进水泵将污水抽入MBR反应池,设置氮气吹脱装置。一方面,营造反硝化细菌正常生长的缺氧环境,另一方面,清洗MBR膜,防止堵塞。接种污泥选用该化工污水处理厂缺氧池的活性污泥,污泥质量浓度约为8400mg/L,同时采用曝气管,控制MBR反应池溶解氧。污水经MBR反应池处理后,通过抽吸泵进入出水池,完成污水处理。水力停留时间在30~150h,具体数值根据水质、水量进行调节。在整个流程中,设置进出水流量计。加入接种污泥后,连续运行79d。
在调节池中适当添加磷酸氢二钠,为脱氮体系微生物生长、繁殖提供磷源;添加烧碱,为MBR进水调节pH,也为微生物提供有利反应条件;适当补充药剂,不仅为生物提供反硝化碳源和磷源,而且为反硝化反应提供有利pH,对反应体系产生有利影响。2.2节中表示当加药装置产生故障且未能及时加药时,脱氮体系处理效果变差,也进一步证明了投加药剂对己二酸废水处理有着积极的影响。
1.4 水样及菌种分析测定方法
1.4.1 水样
MBR连续运行过程中,每天检测反应器进出水CODCr、NO-3⁃N、NO-2⁃N、温度、pH变化情况。进出水的理化性质使用国家规定的标准方法进行分析。主要如下:pH采用pH计(FE20,MettlerToledo,Switzerland)测定;NO-3⁃N采用紫外分光光度法测定,NO-2⁃N采用N⁃(1-奈基)⁃乙二胺分光光度法测定,利用L8型紫外分光光度计检测;CODCr采用重铬酸钾法,由HCAⓇ~A02标准COD消解器测定。
1.4.2 污泥菌种
从MBR反应池中取出一定量的第0d(A0,接种污泥)和第79d(A79)活性污泥样品,通过16SrRNA高通量测序分析,研究MBR内部反硝化细菌群落结构的变化。样品DNA提取、PCR扩增方法参考现有研究,其过程包括使用E.Z.N.ATMMag⁃BindSoilDNAKit(OMEGA)提取DNA,对获取到的DNA定量;确定PCR反应加入的DNA量,并使用MiSeq测序平台的V3~V4通用引物进行PCR扩增;对PCR扩增产物评估并纯化,通过IlluminaMiSeq2×300平台测序。高通量测序采用Mothur程序设置距离限制,将丰度最高的序列作为OTU的代表性序列,并进行分析。同时,Mothur程序生成Chao1指数、ACE指数以及Simpson指数。
2、结果与讨论
2.1 MBR脱氮效果分析
进水中TN主要以NO-2⁃N和NO-3⁃N的形式存在,因此,进水负荷主要为进水中NO-2⁃N、NO-3⁃N负荷之和。试验加入部分磷酸二氢钠为废水磷源,因为磷源是微生物生长繁殖必需的营养物质,磷主要为微生物所利用。由图2可知,(1)在进水负荷均存在较大波动时,如第29~70d由0.5kgN/(m3·d)升至0.9kgN/(m3·d)、NO-3⁃N质量浓度为800~1200mg/L、NO-2⁃N质量浓度为50~150mg/L的时候,出水NO-3⁃N、NO-2⁃N大多维持在<1mg/L,说明MBR具有较强的抗冲击能力;(2)MBR运行第57d,己二酸进水水质出现剧烈变化,造成当天MBR进水NO-3⁃N质量浓度高达1953mg/L。为避免过高的NO-3⁃N浓度对反应器造成冲击,此时,将水力停留时间增至53.4h,延长缺氧反硝化反应时间。进水负荷降至0.4kgN/(m3·d)左右,后续运行过程中MBR出水NO-3⁃N大量积累,质量浓度为174~776mg/L,这可能是因为己二酸废水中仍含部分有毒、有害物质,对反硝化细菌的正常生长存在某种程度的抑制,且这种抑制随生产过程中己二酸水质的改变而变化。本试验处理废水为化工厂实际生产废水,该厂在生产尼龙66盐的过程中需要大量化工原料(己二胺、己二酸等),这些化工原料具有毒性,进入废水处理体系会对反应体系造成冲击。由于尼龙66盐生产工艺较为复杂,且原料成分为保密状态,因此,不能获得有害物质成分及含量。但是根据部分原材料以及反应体系的处理效果推测,废水中存在有毒物质,抑制微生物活性并影响反应体系脱氮效果。通过给MBR反应体系置换清水和降低进水量,反硝化功能逐渐恢复正常,间接表明MBR中反硝化细菌具有较强的抗耐受能力。总体结果表明,MBR对高浓度己二酸废水的脱氮效果较好。
2.2 添加碳源对MBR脱氮性能的影响
己二酸废水中CODCr含量为700~1000mg/L,进水C/N较低,不满足反硝化脱氮的反应条件,因此,向进水中额外添加甲醇补充碳源,使MBR进水CODCr升至3500~5000mg/L,保证C/N高于4∶1。由图3(a)可知,MBR进水CODCr与NO-3⁃N去除率变化规律基本一致。整体MBR运行过程中,在保证CODCr充足的条件下,NO-3⁃N去除率基本维持在90%以上,NO-2⁃N去除率基本保持在97%以上,MBR脱氮性能良好。MBR运行第14~21d,NO-3⁃N去除率波动较大,为60%~81%,NO-2⁃N去除率为90%,一方面是进水桶内氮气吹脱装置脱落,造成MBR系统进水中溶解氧含量过高,影响反硝化进程,另一方面是甲醇与磷加药泵发生故障,导致MBR进水中CODCr含量不足,影响反应器中反硝化细菌正常生命活动。第57~63d,进水CODCr含量维持在2100~4600mg/L,NO-3⁃N去除率在48%~78%,可能是进水NO-3⁃N含量过高,达到1953mg/L,导致反应器中碳源严重不足,进而影响反硝化过程。
2.3 温度对MBR容积负荷的影响
由图3(b)可知,MBR容积负荷为0.06~1.07kgN/(m3·d)。运行前28d为MBR启动期,容积负荷从0.06kgN/(m3·d)提高到0.54kgN/(m3·d);第29~72d为MBR运行的稳定期,此阶段污泥活性最高,容积负荷达到最大,基本维持在0.7~1.0kgN/(m3·d);第73~79d,由于天气温度变化,反应器内部平均温度由29℃骤降到19℃,此时,平均容积负荷从稳定期的0.85kgN/(m3·d)下降到0.31kgN/(m3·d)。这说明温度是影响MBR脱氮效果的重要因素。这一结论与Henze等的研究结论基本一致。
2.4 pH对MBR脱氮效果的影响
MBR进水pH值<1.5,出水pH值保持在7.1~8.9。Tang等研究发现当pH值在8.0~8.5时,MBR内平均容积负荷达到最大,约为0.7kgN/(m3·d),且保持稳定。当pH值>8.5或<8.0时,此时平均容积负荷分别为0.4、0.3kgN/(m3·d),说明MBR出水pH升高或降低,一定程度上会导致容积负荷下降。因此,可用MBR出水pH判断反应器对TN的去除效果,简单快捷。
2.5 MBR微生物菌群结构变化分析
MBR中微生物群落组成如图4所示,所有样品只显示相对丰度前17名的生物(相对丰度0.9%以上)。由图4(a)可知,在细菌门水平,变形菌门(Proteobacteria)、拟杆菌门(Bacteroidetes)、异常球菌-栖热菌门(Deinococcus⁃Thermus)是污泥的优势菌门,在A0中占比分别为68.91%、17.06%、8.3%,而在A79中则为77.11%、16.99%、2.96%。Proteobac⁃teria和Bacteroidetes在AO与A79中无较大变化,而Deinococcus⁃Thermus在A79中明显降低,可能因为Deinococcus⁃Thermus是一类嗜热菌,在MBR运行后期,反应器内部温度低于20℃,造成其活性下降。
经过79d驯化过程,微生物在细菌属水平上发生明显变化,结果如图4(b)所示。在反应器运行初期,AO中嗜甲基菌属(Methyloversatilis)(17.82%)和生丝微菌属(Hyphomic⁃robium)(16.89%)这2种反硝化菌占主导地位,这2种细菌能够在pH为中性、温度为34℃的条件下富集,为反应体系提供反硝化能力,使MBR启动时,具有0~0.5kgN/(m3·d)的脱氮负荷。随着MBR运行,反应器内反应条件发生变化,其内部温度约为19℃,pH值为8.6,而A79中富集了具有反硝化能力的脱氮副球菌属(Paracoccus)(16.35%)和Thermomonas(9.75%),这2种高效反硝化细菌的富集为反应器提供了高效反硝化的能力,在反应器运行至79d时,其脱氮负荷达到1.07kgN/(m3·d)。
3、结论
(1)采用MBR对乙二酸废水高效脱氮,试验结果显示,进水NO-3⁃N质量浓度为800~1200mg/L,NO-2⁃N质量浓度为60~150mg/L,而出水中两者质量浓度均<1mg/L。反应器氮去除容积负荷最高达1.07kgN/(m3·d),NO-3⁃N平均去除率达到90%,NO-2⁃N平均去除率高达97%。
(2)在MBR连续运行过程中,当进水CODCr不足时,出水NO-3⁃N质量浓度大量积累至204.54mg/L;当反应器内温度<19℃,出水pH值<8.0或>8.5时,MBR平均容积负荷均<0.4kgN/(m3·d),说明CODCr、温度和pH是影响MBR深度脱氮效果的重要因素。
(3)高通量测序显示了反应器运行至79d时,污泥中富集了Paracoccus和Thermomonas等高效反硝化菌属,这为MBR提供高效脱氮能力,其脱氮负荷达到1kgN/(m3·d)以上。(来源:中原环保股份有限公司)