厌氧氨氧化(ANAMMOX)工艺因其具有脱氮效率高、成本低、无需外加碳源、剩余污泥产量少等优点,成为近年来的研究热点,已被应用于各类污水的处理中。其反应的经验方程式如下:NH+4+1.32NO2-+0.066HCO3-+0.13H+=1.02N2+0.26NO3-+0.066CH2O0.5N0.15+2.03H2O,NH4+-N、NO2--N的消耗量和NO3--N的生成量比例为1∶(1.31±0.06)∶(0.22±0.02)。由反应式可知,反应后仍有10%以上的NO3--N无法去除,使得ANAMMOX的脱氮效果无法突破理论上限。污水经前置短程硝化或短程反硝化处理后,COD无法全部去除,剩余COD会进入ANAMMOX系统,但ANAMMOX工艺无法去除COD,为了去除ANAMMOX产生的NO3--N和污水中的COD,有必要将反硝化与ANAMMOX结合。反硝化的加入不但能进一步提高TN去除率,还能消耗部分COD,缓解过多的有机物对ANAMMOX的抑制作用,反硝化生成的CO2同时可为ANAMMOX提供无机碳源。可见,厌氧氨氧化耦合反硝化(SAD)工艺既有必要性又有可行性。
采用SAD工艺处理污水时,除了需要考虑常见的参数,如DO、pH、温度、有机物种类等,基质比也是一个重要但容易被忽视的参数。由于前置短程硝化曝气复氧程度不同,进水NO2--N/NH4+-N很难一直保持在1.0~1.3内,因此SAD工艺需要对进水NO2--N/NH4+-N波动具有一定的抗冲击性。目前关于基质比对厌氧氨氧化的影响研究存在差异,关于进水基质比对SAD工艺的影响研究较少,且对污泥活性变化尚未见探讨。鉴于此,笔者分别在连续流反应器和批式反应器中探究了不同NO2--N/NH4+-N对SAD脱氮除碳效能和基质降解特征的影响,并分析了污泥活性的变化。
1、材料与方法
1.1 试验装置
采用膨胀颗粒污泥床(EGSB)进行连续流试验,装置见图1。
EGSB反应器高1.3m,反应区内径为8cm,有效容积为10L。进水pH控制在7.8~8.2,温度控制在35℃,DO控制在0.2mg/L以下,混合液回流比为200%,HRT为9h。
1.2 试验用水及方法
试验采用模拟污水,连续流试验开始前,SAD在反应器中已稳定运行(TN去除率>90%,COD去除率>70%)。将SAD稳定运行阶段(0~5d)作为试验前反应器运行状态,以葡萄糖作为碳源,中间4个阶段分别采用不同的进水NO2--N/NH4+-N,最后1个阶段将基质比恢复至合理区间。各阶段进水主要水质指标如表1所示。
批式试验中原水NO2--N/NH4+-N依次为0.54、0.72、0.90、1.08、1.27、1.49、1.65、1.86,探究相同周期内不同NO2--N/NH4+-N对SAD工艺中基质降解的影响。原水水质指标见表2。取100mL原水置于150mL血清瓶中(避光),用高纯氮气曝气20min以保证厌氧环境,每组试验取4g经抽滤后的湿污泥置于血清瓶中,批式试验在温度为37℃、转速为150r/min的恒温振荡器中进行,每隔2h对血清瓶中的水质进行检测,共监测24h,得到基质变化曲线。
1.3 接种污泥
批式试验接种的湿污泥取自试验前稳定运行的EGSB反应器(第5天),MLSS为3115mg/L,MLVSS为1714mg/L。
1.4 检测项目与方法
DO:溶解氧仪;pH:pH计;NH4+-N:纳氏试剂分光光度法;NO2--N:N-(1-萘基)-乙二胺分光光度法;NO3--N:紫外分光光度法;COD:快速消解分光光度法;MLSS、MLVSS:重量法。
厌氧氨氧化脱氮贡献率A和反硝化脱氮贡献率D参考魏思佳等的计算方法:A=1.32ΔNH4+-N/(ΔNO2--N-ΔNO3--N+0.26ΔNH4+-N)×100%;D=1-A。式中:ΔNH4+-N、ΔNO2--N分别为NH4+-N、NO2--N的去除量,mg/L;ΔNO3--N为NO3--N的变化量,mg/L。
1.5 污泥活性的测定方法
污泥的厌氧氨氧化活性和反硝化活性的具体测定步骤参考Zhou等的方法,将100mL原水和3g(湿质量)污泥置于150mL血清瓶中,测定厌氧氨氧化活性时控制NH4+-N和NO2--N的初始浓度分别为100、120mg/L左右,测定反硝化活性时控制NO3--N和葡萄糖的初始浓度分别为100、500mg/L左右,pH均控制在7.8~8.1,采用高纯氮气曝气30min以保证厌氧条件,然后将血清瓶避光置于37℃、150r/min的水浴恒温振荡器中,采用注射器每1h取1次水样,测定NH4+-N、NO2--N和NO3--N浓度。根据基质降解曲线计算出污泥的厌氧氨氧化活性和反硝化活性。
2、结果与讨论
2.1 基质比波动对SAD脱氮除碳效能的影响
图2为进水NO2--N/NH4+-N波动过程中SAD工艺对NH4+-N和NO2--N的去除特征。试验前基质比为1.11~1.19,出水NH4+-N平均浓度为3.9mg/L,平均去除率为98.1%。当基质比变为1.69~1.95后,由于进水NO2--N浓度远高于NH4+-N浓度,厌氧氨氧化反应所需的NH4+-N不足,出水NH4+-N浓度较低,平均为2.8mg/L。当基质比降至0.58~0.60后,多余的NH4+-N无法被去除,出水NH4+-N浓度迅速增至200mg/L左右。即NO2--N/NH4+-N朝着大于1.32的方向变化时,对氨氮的去除率影响不大,而朝着低于1.32的方向变化时,氨氮去除率显著下降,如当基质比为0.58~0.60时,氨氮去除率降至49.88%。当基质比为1.38~1.42时,进水NH4+-N浓度低于NO2--N浓度,出水NH4+-N平均浓度为18.0mg/L,平均去除率为91.0%。当基质比变为0.77~0.83后,同样由于进水NH4+-N浓度较高,多余的NH4+-N无法被厌氧氨氧化消耗,出水NH4+-N浓度增至70mg/L左右。当基质比回归正常范围1.13~1.26后,出水NH4+-N浓度逐渐下降,第55~62天平均浓度为15.3mg/L,平均去除率为93.0%,比基质波动前降低了5.1%,可见进水NO2--N/NH4+-N波动对SAD工艺去除NH4+-N的负面影响较小。
试验前出水NO2--N平均浓度为4.2mg/L,平均去除率为98.1%。当基质比变为1.69~1.95后,由于进水NO2--N浓度远高于NH4+-N浓度,反应器中的厌氧氨氧化作用和反硝化作用无法消耗过量的NO2--N,出水NO2--N浓度显著升高,升至70mg/L以上。在随后的基质波动中,出水NO2--N浓度均保持在较低的水平,基质比为0.58~0.60、1.38~1.42和0.77~0.83阶段的出水NO2--N平均浓度分别为3.3、4.9、5.5mg/L,平均去除率均在97%以上。当基质比为1.38~1.42时,NO2--N浓度高于厌氧氨氧化反应理论所需量,但出水NO2--N浓度依然很低,这可能是因为当基质比为1.69~1.95时,NO2--N较多,反应器内的反硝化菌氮源充足,繁殖速度增加,当进水中NO2--N浓度再次增加时,增殖的反硝化菌能够将原本厌氧氨氧化和反硝化作用无法消耗的NO2--N去除,使得出水NO2--N浓度保持在较低水平。当基质比恢复至1.13~1.26后,出水NO2--N浓度依然保持在较低水平,平均去除率为98.4%。可见当进水NO2--N/NH4+-N经过一段时间的波动后,NO2--N的去除效果没有受到影响,基质波动在一定程度上能增强反硝化作用,当进水NO2--N浓度偏高时,SAD工艺对NO2--N仍能保持较强的去除能力。
在进水NO2--N/NH4+-N波动过程中NO3--N浓度的变化见图3。
试验前出水NO3--N浓度为8.1~10.4mg/L,基质比波动过程中出水NO3--N浓度也不断变化,但均在30mg/L以下,总体处于较低水平。在基质比大于厌氧氨氧化理论值1.32的阶段,出水NO3--N平均浓度显著高于其他进水基质比较小的阶段,且进水基质比越大,出水NO3--N浓度越高。当基质比为0.58~0.60和0.77~0.83时,出水NO3--N平均浓度分别为8.0、7.6mg/L,低于基质比为1.69~1.95和1.38~1.42的阶段,这是因为当基质比较大时,即进水NO2--N浓度较高时,部分原来以NO3--N为氮源的反硝化菌转为以NO2--N为氮源,使得出水NO3--N浓度升高。当进水基质比恢复至1.13~1.26后,出水NO3--N浓度逐渐趋向稳定,第53~62天的平均值为5.6mg/L。
进水NO2--N/NH4+-N波动过程中TN的去除特征见图4。试验前出水TN浓度为17.0~18.3mg/L,TN平均去除率为96.0%。在进水基质比较高的1.69~1.95和1.38~1.42阶段,TN平均去除率为85.5%;在进水基质比较低的0.58~0.60和0.77~0.83阶段,TN平均去除率为75.7%,可见当进水NO2--N/NH4+-N较大时,多余的NO2--N可以通过反硝化作用去除,TN去除效果更好,因此在前置亚硝化反应器中,可适量增加亚硝化作用,一定范围内的NO2--N过量不会大幅降低SAD工艺对TN的去除效果,SAD工艺对进水NO2--N/NH4+-N波动有较强的抗冲击性。当进水基质比恢复至1.13~1.26后,出水TN浓度降至23.7~37.6mg/L,TN平均去除率为93.9%,略低于试验前,主要是NH4+-N去除效果降低造成的,但影响较小,SAD工艺对TN依然有较好的去除效果。
进水NO2--N/NH4+-N波动过程中COD的去除特征见图5。
在进水基质比波动过程中,进水COD始终保持稳定在330mg/L左右。总体来看,COD去除效果较稳定,去除率均在70%以上,不受基质比波动的影响。试验前出水COD浓度为65.8~80.8mg/L,平均去除率为78.3%,基质比波动后出水COD浓度为43.3~83.3mg/L,平均去除率为81.7%。COD去除效果略好于波动前,这主要是因为反应器内存在较多的反硝化菌和厌氧消化菌,使得COD去除效果保持良好。
2.2 基质比波动对计量比和脱氮贡献率的影响
在进水NO2--N/NH4+-N波动过程中,计量比ΔNO2--N/ΔNH4+-N和ΔNO3--N/ΔNH4+-N的变化特征见图6。
在基质比波动阶段,当进水NO2--N/NH4+-N>1.32时,ΔNO2--N/ΔNH4+-N也大于1.32,反之亦然,这主要是因为当进水NO2--N/NH4+-N较大时,较多的NO2--N会促进反硝化作用,更多的NO2--N被反硝化作用去除,ΔNO2--N/ΔNH4+-N便会高于1.32,反之,ΔNO2-N/ΔNH4+-N便会低于1.32。ΔNO2--N/ΔNH4+-N最大值并没有出现在进水基质比最高的1.69~1.95阶段,而是出现在基质比为1.38~1.42阶段,该阶段ΔNO2--N/ΔNH4+-N平均值为1.5,这是因为在基质比为1.69~1.95阶段,NO2--N的过量在一定程度上促进了反应器中反硝化菌的生长,此时反硝化作用在不断增强,到了进水基质比为1.38~1.42阶段,增强的反硝化充分发挥作用,ΔNO2--N/ΔNH4+-N达到了最高值,该阶段非常低的出水NO2--N浓度也能说明这一点。在基质比为0.77~0.83阶段,ΔNO2-N/ΔNH4+-N平均值最小,为1.03,但仍然处于1~1.32的合理区间内,这表明在基质比波动过程中,SAD工艺中的厌氧氨氧化能够保持正常进行,受基质波动的影响很小。第55~62天,出水NH4+-N浓度有所下降,ΔNO2--N/ΔNH4+-N降至1.32以下,变化范围为1.2~1.3,可见进水基质比恢复后ΔNO2--N/ΔNH4+-N也恢复至合理区间。
从ΔNO3--N/ΔNH4+-N的变化来看,ΔNO3--N/ΔNH4+-N远小于厌氧氨氧化理论值0.26,这主要是厌氧氨氧化耦合反硝化后的效果。试验前ΔNO3--N/ΔNH4+-N为0.04~0.05,在基质比波动过程中,ΔNO3--N/ΔNH4+-N始终处于较低水平,其值普遍低于0.1。在进水NO2--N/NH4+-N较大的1.69~1.95和1.38~1.42阶段,ΔNO3--N/ΔNH4+-N较大,平均值分别为0.10和0.08。在进水NO2--N/NH4+-N较小的0.58~0.60和0.77~0.83阶段,ΔNO3--N/ΔNH4+-N较小,平均值分别为0.04和0.03。当进水NO2--N/NH4+-N>1.32时,剩余的部分NO2--N会发生反硝化反应,此时,NO2--N和NO3--N均为反硝化菌的氮源,由于污泥中的反硝化菌有限,进水NO2--N浓度越高,便有更多的NO2--N参与反硝化反应,这样就导致部分NO3--N无法参与反硝化反应,因此反应器出水NO3--N浓度升高,ΔNO3--N/ΔNH4+-N增加。当进水NO2--N/NH4+-N<1.32时,绝大多数的NO2--N与NH4+-N发生厌氧氨氧化反应,此时反硝化菌的主要氮源为NO3--N,因此出水NO3--N浓度较低。在最后阶段ΔNO3--N/ΔNH4+-N平均值恢复为0.02,低于基质比波动前的水平,这主要是反硝化菌增殖的作用。
进水NO2--N/NH4+-N波动过程中脱氮贡献率的变化特征见图7。试验前厌氧氨氧化的脱氮贡献率平均为84.9%,反硝化脱氮贡献率平均为15.1%。基质比波动过程中,在进水NO2--N/NH4+-N较大的1.69~1.95和1.38~1.42阶段,厌氧氨氧化脱氮贡献率较小,平均值分别为74.9%和68.0%;在进水NO2--N/NH4+-N较小的0.58~0.60和0.77~0.83阶段,厌氧氨氧化脱氮贡献率较大,平均值分别为84.5%和91.7%。反硝化脱氮贡献率的变化规律与ΔNO2--N/ΔNH4+-N类似,即进水NO2--N/NH4+-N较大时,ΔNO2--N/ΔNH4+-N较大,反硝化脱氮贡献率较大,这是因为过量的NO2--N促进了反硝化菌的生长,增强了反硝化作用,更多的NO2--N被反硝化作用去除,ΔNO2--N/ΔNH4+-N增大,反硝化脱氮贡献率增大,厌氧氨氧化脱氮贡献率减小。当进水基质比恢复至1.13~1.26后,厌氧氨氧化脱氮贡献率较之前阶段有所下降,在第55天小幅上升后逐渐趋于稳定,在第55~62天,厌氧氨氧化脱氮贡献率平均值为77.1%,反硝化脱氮贡献率平均值为22.9%,与基质比波动前相比,反硝化脱氮贡献率有所上升,厌氧氨氧化脱氮贡献率有所下降,这同样是反硝化菌增殖所致。
2.3 基质比波动对污泥活性的影响
不同阶段反应器内污泥下层(取样口1)和上层(取样口2)的厌氧氨氧化活性和反硝化活性如表3所示。
当反应器经历了基质比为1.69~1.95阶段后,厌氧氨氧化活性略有下降,下层和上层污泥的厌氧氨氧化活性分别降至0.099、0.027gNH4+-N/(gMLVSS·d);反硝化活性大幅升高,下层和上层污泥的反硝化活性分别升至0.241、0.337gNO3--N/(gMLVSS·d),其中上层污泥的反硝化活性上升最为显著,这再次说明在基质比为1.69~1.95阶段,较高的NO2--N浓度促进了反硝化菌的生长,污泥反硝化活性增强。
与基质比波动前的污泥活性相比,基质比恢复后下层和上层污泥的厌氧氨氧化活性均有所下降,分别降至0.081、0.023gNH4+-N/(gMLVSS·d),其中下层污泥的厌氧氨氧化活性下降明显,厌氧氨氧化菌(AnAOB)主要集中在污泥下层,因此基质比波动对下层AnAOB活性的冲击较大。基质比恢复后下层和上层污泥的反硝化活性分别为0.225、0.202gNO3--N/(gMLVSS·d),与波动前相比,下层污泥的反硝化活性有所上升,上层污泥的反硝化活性有所下降,下层污泥的反硝化活性高于上层,这可能是因为下层污泥中AnAOB受基质比波动影响较大,丰度下降,在此期间下层污泥中的反硝化菌增殖加速,又考虑到反应器由下部进水,下层反硝化菌在数量和营养物质利用方面都优于上层反硝化菌,因此下层污泥的反硝化活性大于上层污泥。
2.4 典型周期内基质降解规律
不同NO2--N/NH4+-N条件下NH4+-N、NO2--N、NO3--N和COD的降解特征如图8所示。可以看出,在不同NO2--N/NH4+-N条件下各基质浓度的变化趋势相似。
根据降解曲线,NO2--N和NH4+-N的降解可分为两个阶段:线性降解阶段(0~10h)和稳定阶段(10~24h)。线性降解阶段,营养物质充足,NO2--NNH4+-N浓度呈线性递减变化;在稳定阶段,营养物质浓度降低,NO2--N和NH4+-N的降解速度逐渐减小并趋于稳定。在基质比从0.54到1.86的变化过程中,当NH4+-N过量时,NO2--N浓度在24h后趋近于0,反之,NH4+-N浓度在24h后趋近于0,可见在以上基质比条件下,厌氧氨氧化反应都得到了充分进行。在基质比为0.54和1.86试验组,原水NH4+-N和NO2--N浓度分别为496、461mg/L,这两组试验的NO2--N和NH4+-N去除效果没有出现波动现象,降解规律和其他组相同。这表明在本试验条件下SAD工艺不会受到较高基质浓度的抑制作用,耦合反应对基质浓度的变化具有良好的适应性。
在每组的前6h,厌氧氨氧化速率[12.04~15.00mgNH4+-N/(gMLVSS·h)]都显著高于反硝化速率[12.04~15.00mgNH4+-N/(gMLVSS·h)],厌氧氨氧化是主导反应。当基质比为0.54时,厌氧氨氧化速率和反硝化速率都达到了最大,这是因为该批次反应器中氨氮充足,保证了前期氨氮充分参与厌氧氨氧化反应,硝态氮浓度最低,多数硝态氮参与反硝化反应,故厌氧氨氧化速率和反硝化速率最大。
各试验组的NO3--N浓度均随着反应的进行而逐渐升高,且在10~12h时浓度达到最高,随后又逐渐降低,这与安芳娇等的研究结果一致,这是由于在反应前期NO2--N浓度较高,反硝化菌在利用氮源时优先选择NO2--N,厌氧氨氧化反应产生的NO3--N逐步累积,后期NO2--N浓度降低,更多的NO3--N被反硝化菌利用,NO3--N浓度又逐渐降低,因此NO3--N浓度在10~12h期间最高。由降解曲线可知,NO3--N浓度在10~12h的极大值随着基质比的增大而逐渐升高,由NO2--N/NH4+-N为0.54时的3.15mg/L升至NO2--N/NH4+-N为1.86时的18.29mg/L,连续流试验也得出了相似的结果,这主要是因为NO2--N/NH4+-N增大后,NO2--N浓度增加,部分NO2--N替代NO3--N成为反硝化菌的氮源,因此NO3--N浓度升高。在监测的24h内,COD浓度一直呈线性下降趋势,并没有达到稳定的趋势,这主要是因为污泥中含有一定量的以厌氧发酵菌为代表的异养菌,它们不断消耗COD,使得COD浓度不断下降。
反应24h后,计算最终的ΔNO2--N/ΔNH4+-N、COD去除率和脱氮贡献率,如图9所示。可见,除了基质比由0.72增至0.90后ΔNO2--N/ΔNH4+-N和COD去除率有小幅下降外,ΔNO2--N/ΔNH4+-N和COD去除率均随着NO2--N/NH4+-N的增加而增大。ΔNO2--N/ΔNH4+-N由基质比为0.54时的1.02逐渐升至基质比为1.86时的1.36,COD去除率由基质比为0.54时的71.7%逐渐升至基质比为1.86时的80.8%,这主要是因为随着ΔNO2--N/ΔNH4+-N的增加,NO2--N浓度逐渐超出厌氧氨氧化反应的需求量,有越来越多的NO2--N参与反硝化作用,在反硝菌的作用下NO2--N和COD去除量增加,ΔNO2--N/ΔNH4+-N和COD去除率随之增大。
反应24h后,反硝化脱氮贡献率随基质比的变化规律与ΔNO2--N/ΔNH4+-N的变化规律相同,由基质比为0.54时的10.4%逐渐升至基质比为1.86时的28.4%,这是由于基质比增大后,有越来越多的NO2--N参与反硝化作用,故反硝化脱氮贡献率增加。厌氧氨氧化脱氮贡献率随着基质比的增加而呈下降趋势,由基质比为0.54时的89.6%逐渐降至基质比为1.86时的71.6%,但仍然保持在70%以上,厌氧氨氧化依然是SAD工艺中的主导反应。
3、结论
①经过进水NO2--N/NH4+-N波动后,SAD工艺对NO2--N的去除效果保持良好,NH4+-N去除率略有下降,但仍能保持在90%以上,COD去除率始终较为稳定,表明SAD工艺对进水NO2--N/NH4+-N的波动具有良好的抗冲击性。
②基质比波动过程中,在NO2--N/NH4+-N为1.69~1.95和1.38~1.42的阶段,由于NO2--N浓度增加,反硝化作用增强,ΔNO2--N/ΔNH4+-N和反硝化脱氮贡献率较高,出水NO3--N浓度和ΔNO3--N/ΔNH4+-N也高于进水NO2--N/NH4+-N为0.58~0.60和0.77~0.83的阶段。
③在基质比为1.69~1.95的阶段,反应器内污泥的反硝化活性显著增加。与基质比波动前相比,基质比恢复后污泥的厌氧氨氧化活性有所下降,上层污泥的反硝化活性有所下降,下层污泥的反硝化活性有所上升并高于上层污泥。
④批式试验结果表明,在0~10h内NO2--N和NH4+-N浓度呈线性下降趋势,10h后下降趋势减缓并趋于稳定;NO3--N浓度先升后降,并在10~12h达到极大值,且随着进水NO2--N/NH4+-N的增加,NO3--N浓度的极大值逐渐增大。反应24h后,ΔNO2--N/ΔNH4+-N、COD去除率和反硝化脱氮贡献率均随着进水NO2--N/NH4+-N的增加而呈上升趋势。(来源:江苏省规划设计集团有限公司市政规划与工程设计院,中国市政工程华北设计研究总院有限公司 江苏分公司,重庆大学环境与生态学院)