申请日2012.03.29
公开(公告)日2012.10.10
IPC分类号F28G9/00
摘要
本发明提供一种蒸氨废水冷却器清透方法,增加工艺循环管线,将蒸氨废水出口通过洗油循环槽和循环泵后再与蒸氨废水入口连接,并将循环冷却水入口与蒸汽管道连接;洗油倒入后,先进行冷循环,再在一定压力和温度条件下进行热循环;热循环后再冷循环11-12h,停泵,将洗油放空。本发明清透效果好,可提高蒸氨废水冷却器的冷却效果,使废水温度由70℃降至40℃;节省蒸汽,蒸汽用量由单纯蒸汽清透的12.88t/h减少到11.8t/h;可减少清透频次,使清透周期由3个月一次延长至半年以上;可降低蒸氨废水冷却器清透及蒸氨塔运行费用,提高设备运行效率。
权利要求书
1.一种蒸氨废水冷却器清透方法,其特征在于,具体步骤为:
(1)、将蒸氨废水冷却器停用,放空,连接工艺循环管线,增设洗油循环槽和循环泵,并在蒸氨废水冷却器上设置蒸氨废水入口和蒸氨废水出口,蒸氨废水出口连接洗油循环槽,洗油循环槽通过循环泵与蒸氨废水入口连接;
(2)、关闭蒸氨废水冷却器循环冷却水出、入口阀门,放空阀开启;将循环冷却水入口与蒸汽管道连接;
(3)、管线接好后,将洗油倒入洗油循环槽,开启循环泵,冷循环9-10min;打开蒸汽管阀门,引入压力为0.19-0.22Mpa、温度为140-150℃蒸汽,洗油热循环4-4.2h,洗油温度达到80-90℃,洗油循环槽内的洗油颜色变深;
(4)、热循环后,停蒸汽,冷循环11-12 h,停泵,将洗油放空。
2.根据权利要求1所述的蒸氨废水冷却器清透方法,其特征在于,所述循环泵压力为0.19-0.22Mpa。
3.根据权利要求1所述的蒸氨废水冷却器清透方法,其特征在于,所述洗油循环槽容积为2.5m3。
说明书
一种蒸氨废水冷却器清透方法
技术领域
本发明属于炼焦化工技术领域,尤其涉及一种用于清透处理蒸氨废水冷却器内部结垢的方法。
背景技术
蒸氨废水冷却器是焦化行业用于氨水处理的制冷设备,其作用是降低蒸氨废水温度,保证废水生化处理效果。长期以来,国内外的焦化厂均存在蒸氨废水冷却器堵塞频次高,制约生化系统运行,影响废水处理指标的问题。据统计,一般平均每3个月就要对蒸氨废水冷却器清透一次。
目前,国内外针对可拆卸式蒸氨废水冷却器结垢的处理方法,主要是采用拆卸大盖,然后用蒸汽清透的方法进行处理,尽管消耗了大量蒸汽,然而清透的效果却并不理想。究其原因,主要是由于废水管程内的堵塞物均为焦油沥青类物质,仅用蒸汽和简单的工艺方法很难将其清除掉。
发明内容
本发明旨在提供一种费用低,节省蒸汽,能有效清除废水管程结垢物质,提高废水冷却效果的蒸氨废水冷却器清透方法。
为此,本发明所采取的解决方案是:
一种蒸氨废水冷却器清透方法,其具体步骤为:
1、将蒸氨废水冷却器停用,放空,连接工艺循环管线,增设洗油循环槽和循环泵,将蒸氨废水冷却器蒸氨废水入口接循环泵出口,蒸氨废水出口连接洗油循环槽;
2、关闭蒸氨废水冷却器循环冷却水出、入口阀门,放空阀开启;将循环冷却水入口与蒸汽管道连接;
3、管线接好后,将洗油导入洗油循环槽,开启循环泵,冷循环9-10min;打开蒸汽管阀门,引入压力为0.19-0.22Mpa、温度为140-150℃蒸汽,洗油热循环4-4.2h,洗油温度达到80-90℃,洗油循环槽内的洗油颜色变深;
4、热循环后,停蒸汽,冷循环11-12 h,停泵,将洗油放空。
所述循环泵压力为0.19-0.22Mpa。
所述洗油循环槽容积为2.5m3。
与已有技术相比,本发明的有益效果为:
1、清透效果好,可提高蒸氨废水冷却器的冷却效果,使废水温度由70℃降至40℃。
2、节省蒸汽,蒸汽用量由单纯蒸汽清透的12.88t/h减少到11.8t/h.
3、减少清透频次,使清透周期由3个月一次延长至半年以上。
4、降低了蒸氨废水冷却器清透及蒸氨塔运行费用,提高设备运行效率。