水资源是人类生存不可缺少的自然资源,也是企业实现可持续发展的必要保证。煤矿企业每开采1t煤,约产生2t矿井水。煤炭开采产生的大量矿井水若直接排放,将会严重污染周边环境,不仅给矿区生态环境保护带来极大的压力,还造成了水资源的浪费。有数据表明,西北地区已探明的煤炭资源量占全国的70.8%,而水资源总量仅占全国的3.7%。尽管我国矿井水资源利用率逐渐逐渐提高,但全国煤矿排水量与缺水量之间的矛盾越来越受关注。
一般来说,煤矿井下废水富含固体悬浮物、有机物和重金属元素,色度较高。煤矿企业要科学处理井下废水,推进水资源的综合利用,保护矿山生态环境。井下废水处理达标后可以回用于煤矿企业,服务生产与生活,同步提高环境效益、社会效益和经济效益。本文结合江西省某煤矿企业井下废水处理工程实例,详细论述了煤矿井下废水处理工艺及其设计参数,以期提升水资源综合利用率。
1、工程概况
该煤矿井下废水处理工程的处理规模为:井下废水处理量Q=5000m3/d,回用水量Q=1800m3/d。设计的废水处理厂进水水质如表1所示。
井下废水经处理后执行《煤炭工业污染物排放标准》(GB20426-2006),达标后外排,回用水质要求达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求,回用至澡堂供职工洗浴使用。
2、井下废水处理工艺的选择
2.1、井下废水的水质特点
井下废水一般分为酸性矿井水和非酸性矿井水。根据现场踏勘和水质检测,该煤矿井下废水属于酸性矿井水,pH=4~5,具有大多数煤矿企业井下废水的显著特征。水质特点如下。
一是井下废水多数时候比较浑浊,色度高,污染物主要为悬浮物(SS),水质变化较大,悬浮物浓度变化大,其悬浮物含量远高于地表水,感官较差。二是悬浮物颗粒直径小、比重较小、沉降速度较小。矿井废水中悬浮物颗粒直径一般只有2~8μm,超过85%的悬浮物粒径在50μm以下;煤粉密度一般只有1.3~1.5g/cm3,远远小于地表水系中泥砂颗粒物的密度(2.4~2.6g/cm3)。三是化学需要量(COD)超标,主要原因是矿井废水含有少量的污机油、乳化油、腐烂污坑木等有机物。另外,悬浮物中的煤屑中碳分子的有机还原性也会导致COD超标。四是酸性矿井废水含有有毒有害的重金属离子,铁、锰等重金属离子超标。
2.2、井下废水处理与综合利用技术
煤矿井下废水处理与综合利用工艺较多,但是通常采用混凝沉淀+过滤的工艺。本工程对其进行优化设计,采用的是初沉+混凝沉淀+过滤+深度处理的处理工艺。煤矿井下废水含有大量悬浮物,初沉是为了对废水中的较大悬浮物进行预沉淀。煤矿生产期间,矿井水排放量和水质具有很大的差异性。通常,煤矿每天选择在电费较低时持续排出矿井水,因此需要在排出口设置一个比较大的调节池。为此,本工程将初沉和调节池合并设计为预沉调节池,不仅具有调节水量、水质的作用,还能起到初沉的效果,提高了处理系统耐冲击负荷的能力。
混凝沉淀是煤矿井下废水处理中十分重要的环节,混凝剂的选择原则是产生大、重、强的矾花,净水效果好,对水质没有不良影响,价格便宜,货源充足。常用的混凝剂是铝盐和铁盐混凝剂。过滤的主要目的是进一步去除水中的细小悬浮物,如果选配滤料得当,过滤还拥有去除铁、锰等特殊功效。
鉴于矿井废水可生化性低、悬浮物含量较高的特点,本项目确定的处理思路为:井下废水全部经过初沉、混凝、斜板沉淀、过滤物化处理后,出水能稳定达标排放。深度处理一般采用反渗透工艺。为了适应反渗透膜的进水要求,防止原水中悬浮物堵塞反渗透系统,给系统运行造成障碍,影响膜的寿命,因此必须进行预处理,使原水流经反渗透膜表面之前就去除悬浮成分和易浓缩结垢的物质。
该工程废水处理工艺具有以下优点:对原水水质波动适应性好,即能有效地缓冲来水水质和水量负荷的变化,从而保证合格的出水水质;管理简单、运行可靠,处理流程大大简化,操作管理及维护方便;结构紧凑,能节省宝贵的土地资源和降低投资,减少占地面积30%,节约基建建设投资20%~30%;采用高效斜板沉淀池,泥浆采用脉冲气流输送,不会堵管,无需冲洗,具有沉淀效率高、停留时间短、占地少、处理效果稳定的优点,污泥浓缩同步完成。
3、井下废水处理工艺流程
煤矿井下废水首先进入预沉调节池,它既可以调节水量,又可将部分颗粒煤渣沉淀;接着,废水通过提升泵提升至化学反应池,通过加药装置投加NaOH、重金属捕捉剂,调节pH值,去除重金属;然后,废水自流进入混凝反应池,同时投加混凝剂PAC和助凝剂PAM,混凝反应池出水自流进入高效斜板沉淀池,经过斜管填料沉淀后,生成大量的有机胶团,大部分悬浮物在沉淀池内下沉后除去;沉淀池的上清液自流进入多介质滤池,将水中不易沉降的固体物通过滤料的截留、拦截等作用进行过滤,通过滤池内的过滤介质,拦截水中的胶体和其他很细的物质,确保出水水质。出水进入清水池,部分进行深度处理后回用作滤池反洗水,多余的达标外排。
预沉调节池和高效斜板沉淀池污泥能通过排泥泵输入污泥池,进行浓缩后再通过板框压滤机进行压滤脱水,脱水后的干污泥进行外运处置。清水池出水通过原水泵提升至前级预处理,为后续反渗透的正常运行创造良好的条件,预处理出水通过反渗透装置中半透膜的选择吸附-毛细管流动机理和筛分机理,使出水得到深度净化,出水达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求后进行回用。工艺流程简图如图1所示。
4、主要污水处理构筑物的设计
4.1、预沉调节池
处理规模为5000m3/d,按停留时间6h设计,有效容积V=1250m3,池体尺寸为26.0m×12.0m×4.5m,配套设置提升泵2台Q=210m3/h,H=9.0m,N=15kW;桁架式吸泥机1台,跨距12m,行程26m,功率1.10+0.75kW。
4.2、化学反应池
化学反应池主要用于投加NaOH,调节pH值,再投加重金属捕捉剂,进行反学反应。反应时间为15min,池体尺寸为4.0m×4.0m×3.8m,有效水深为3.25m,配套设计混合搅拌机设备1台,功率7.5kW。
4.3、混凝反应池
对混凝池投加混凝剂PAC和助凝剂PAM。配套设置框式搅拌机,用于混合和混凝搅拌反应。设计反应时间为60min,池体尺寸为13.0m×4.0m×4.5m,有效水深为4.0m,分为2格,配套框式搅拌机设备2台,单台功率1.50+0.75kW。
4.4、高效斜板沉淀池
按设计流量210m3/h设计,采用4座高效斜板沉淀池,每座斜板沉淀池由2组高效斜板沉淀器单元体组成,泥浆采用脉冲气流输送。每座斜板沉淀池的设计流量53m3/h。设置斜板沉淀池4台,碳钢防腐,设计尺寸:12.0m×5.0m×2.8m,配套设置排泥泵2台,Q=15m3/h,H=20m,N=3.0kW。
4.5、多介质滤池
为了进一步去除废水中的悬浮物、有机物及重金属离子,确保废水达标排放,设计多介质滤池一座。设计流量为210m3/h,过滤速度3m/h,设计尺寸为12.0m×6.0m×4.6m,分二格,滤料层H=2.0m。设置反冲洗水泵2台,Q=300m3/h,H=22m,N=30kW。设置反冲洗风机2台,Q=13.75m3/min,N=22kW,P=58.8kPa。
4.6、污泥池
设计尺寸为4.0m×4.0m×4.5m,1座,配套设计污泥泵潜水搅拌器1台。
4.7、污泥脱水车间
车间设计尺寸为6.0m×6.0m×7.0m,1座;配套设置板框压滤机2台,过滤面积40m2,功率3.0kW;设置螺杆泵2台,流量10m3/h,扬程60m,功率3.7kW。
4.8、加药车间
车间设计尺寸为12.0m×6.0m×4.5m,配套布置5套加药装置,其中1套NaOH、1套重金属捕捉剂、1套PAC、1套PAM和1套消毒成套加药装置。
4.9、深度处理车间
深度处理规模按1800t/d设计,车间尺寸为16.0m×6.0m×7.0m,主要设备为:石英砂过滤器1台,活性炭过滤器1台,精密过滤器1台,反渗滤装置1台。
5、投资及运行
该项目总投资约920万元,废水处理部分单位运行成本0.9元/t,深度处理1.5元/t,年总经营成本262.8万元。运行费用包括电费、人工费、药剂费和维修费等。
6、结论
本项目工艺投资较低、占地面积小、运行稳定,操作管理简便,抗冲击负荷能力强,运行费用合理,在煤矿井下废水处理与综合利用中具有独特的优越性。净化处理采用混凝、沉淀与过滤工艺,深度处理采用超滤和反渗透工艺,适合井下废水回用处理,是经济和切实可行的,出水指标达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求。该矿井废水处理与利用工程已于2018年5月投入运行,处理效果良好,净化处理出水各项指标均达到《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2006)要求,出水稳定可靠,出水水质较好。出水回用至澡堂供职工洗浴用,解决了矿区职工洗浴问题。对于矿井水不需要消毒这一说法,人们需要进一步论证,但是建议增加消毒装置;反冲洗阀门建议均采用电动阀,可以实现自控,降低操作人员的运维难度。(来源:湖南有色金属研究院)