高铁高锰矿井水处理设备

发布时间:2018-12-18 10:50:37

  申请日2005.08.04

  公开(公告)日2006.08.23

  IPC分类号C02F1/64; C02F1/72

  摘要

  一种高铁高锰矿井水处理设备,由反应器、沉淀器、过滤器三部分组成,三部分为一整体式结构,由外壁围成一箱体,各部分之间用隔板隔开;反应器内部装有网格隔板、网格;沉淀器内部安装有斜管;过滤器由底板分隔成上下两个空间,下部空间为配水室,上部空间由中间隔板分隔成多个过滤室,过滤室内充填有锰砂作为滤料。本实用新型解决了目前高铁高锰矿井水处理设备分散,效率不高,没有整体的专用设备的技术难题,具有铁锰去除率高,出水水质好,运行稳定,特别是启动快,将锰砂成熟期由传统的1~3个月缩短为1~2日,是一种煤矿高铁高锰矿井水回用处理的理想专业设备。

  权利要求书

  1.一种高铁高锰矿井水处理设备,其特征在于:它由反应器、沉淀器、过 滤器三部分组成,三部分为一整体式结构,由外壁(2)围成一箱体,各部分之 间用隔板隔开;

  反应器上部连接有进水管(3),顶部装有放气阀(1),下部连接有放空管 (7),反应器内部装有网格隔板(4)、网格(5);由反应器内壁隔板(6)将反 应器与沉淀器隔开,反应器内壁隔板(6)底部有连通沉淀器的开口;

  沉淀器顶部设置有检修入口(12),底部设置有导流板(8),连接有排泥管 (10)通向箱外,排泥管(10)上装有排泥阀(11),沉淀器内部安装有斜管(9), 沉淀器与过滤器之间由沉淀器隔板(13)分隔;

  过滤器由底板(14)分隔成上下两个空间,下部空间为配水室,向外连接 有出水管(16),出水管上装有出水阀(15);上部空间由中间隔板(19)分隔 成多个过滤室,每个过滤室顶部设置有充料口(25),底板(14)上开有透水孔 并装有滤帽(17),过滤室上部设置有布水管(22),过滤室内充填有锰砂(18) 作为滤料;布水管(12)通向箱外,向上与沉淀器出水管(24)连接,沉淀器 出水管(24)上装有沉淀器出水阀(23),沉淀器出水管(24)连接在沉淀器的 上部,布水管(22)向下连接反冲洗排水管(20),反冲洗排水管上装有反冲洗 排水阀(21)。

  2.根据权利要求1所述的高铁高锰矿井水处理设备,其特征在于:反应器 内设置有两个网格隔板(4),将反应器分隔成三个依次连通的反应室,每个反 应室放置三个网格(5),分别位于不同高度。

  3.根据权利要求2所述的高铁高锰矿井水处理设备,其特征在于:每个反 应室内的三个网格(5)依水流前进方向网格孔径由10×10mm到50×50mm依次变 大。

  4.根据权利要求1、2或3所述的高铁高锰矿井水处理设备,其特征在于: 网格(5)由木条或塑料制成。

  5.根据权利要求1、2或3所述的高铁高锰矿井水处理设备,其特征在于: 沉淀器上的排泥管(7)为穿孔管,开孔方向为斜向下,与水平夹角为45度。

  6.根据权利要求4所述的高铁高锰矿井水处理设备,其特征在于:沉淀器 上的排泥管(7)为穿孔管,开孔方向为斜向下,与水平夹角为45度。

  7.根据权利要求1、2或3所述的高铁高锰矿井水处理设备,其特征在于: 过滤器分隔成五个过滤室。

  8.根据权利要求4所述的高铁高锰矿井水处理设备,其特征在于:过滤器 分隔成五个过滤室。

  9.根据权利要求5所述的高铁高锰矿井水处理设备,其特征在于:过滤器 分隔成五个过滤室。

  10.根据权利要求6所述的高铁高锰矿井水处理设备,其特征在于:过滤 器分隔成五个过滤室。

  说明书

  一种高铁高锰矿井水处理设备

  技术领域

  本实用新型涉及一种矿井水处理设备,特别是一种煤矿高铁高锰矿井水处 理设备。

  背景技术

  根据矿井水污染物的特性,一般划分为:常规矿井水、高矿化度矿井水、 酸性矿井水及特殊污染矿井水。对于前三种矿井水都有相对成熟的处理技术和 设备装置。煤矿高铁高锰矿井水属于特殊污染物的矿井水,含铁锰地下水在我 国分布很广,因此高铁锰矿井水分布也很广。目前,高铁高锰矿井水的处理设 备仍采用传统的反应池、沉淀池配合锰砂过滤器,各工艺阶段设备分散,没有 专用的高效的一体化整体设备,因此存在设备落后,效率低下,处理后的水质 不理想等缺点。

  实用新型内容

  本实用新型的目的是提供一种集反应、沉淀与过滤于一体,高效率、低成 本、一体化的高铁高锰矿井水处理设备。

  本实用新型的目的是这样实现的:一种高铁高锰矿井水处理设备,其特征 在于:它由反应器、沉淀器、过滤器三部分组成,三部分为一整体式结构,由 外壁围成一箱体,各部分之间用隔板隔开;

  反应器上部连接有进水管,顶部装有放气阀,下部连接有放空管,反应器 内部装有网格隔板、网格;由反应器内壁隔板将反应器与沉淀器隔开,反应器 内壁隔板底部有连通沉淀器的开口;

  沉淀器顶部设置有检修入口,底部设置有导流板,连接有排泥管通向箱外, 排泥管上装有排泥阀,沉淀器内部安装有斜管,沉淀器与过滤器之间由沉淀器 隔板分隔;

  过滤器由底板分隔成上下两个空间,下部空间为配水室,向外连接有出水 管,出水管上装有出水阀;上部空间由中间隔板分隔成多个过滤室,每个过滤 室顶部设置有充料口,底板上开有透水孔并装有滤帽,过滤室上部设置有布水 管,过滤室内充填有锰砂作为滤料;布水管通向箱外,向上与沉淀器出水管连 接,沉淀器出水管上装有沉淀器出水阀,沉淀器出水管连接在沉淀器的上部, 布水管向下连接反冲洗排水管,反冲洗排水管上装有反冲洗排水阀。

  本实用新型的目的还可以这样实现:反应器内设置有两个网格隔板,将反 应器分隔成三个依次连通的反应室,每个反应室放置三个网格,分别位于不同 高度。

  每个反应室内的三个网格依水流前进方向网格孔径由10×10mm到50×50mm 依次变大。

  网格由木条或塑料制成。

  沉淀器上的排泥管为穿孔管,开孔方向为斜向下,与水平夹角为45度。

  过滤器分隔成五个过滤室。

  本实用新型具有以下优点和积极意义:解决了目前高铁高锰矿井水处理设 备分散,效率不高,没有整体的专用设备的技术难题,具有铁锰去除率高,出 水水质好,运行稳定,特别是启动快,将锰砂成熟期由传统的1~3个月缩短为 1~2日,是一种煤矿高铁高锰矿井水回用处理的理想的专业设备。

  本实用新型针对高铁高锰矿井水水质特征,矿井水井下已融入氧气,且接 近饱和,为此不需设曝气装置,从而减少了因曝气而发生的投资和运行费用。

  本实用新型通过实验室验证,以北方某煤矿高铁高锰矿井水为原水,原水 铁含量32.1mg/l,锰含量2.35mg/l,浊度130mg/l,混凝剂采用聚合氯化铝, 投加量50mg/l,经本实用新型处理,运行1小时后,出水铁、锰含量都小于 0.1mg/l,浊度小于1度。经过长时间运行(一月以上),出水水质稳定。

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