去除污水中总氮的方法与技术

发布时间:2018-12-27 9:25:39

  申请日2018.02.02

  公开(公告)日2018.06.01

  IPC分类号C02F3/30; C02F101/16; C02F101/38

  摘要

  本发明提供一种去除污水中总氮的方法与装置,包括缺氧池、好氧池、内回流泵、曝气装置、DBR反应器,针对市政污水处理厂总氮去除效果差,出水总氮高,内回流流量大,能耗高,投加碳源导致运行费用高的问题,在不投加碳源和采用较小内回流、甚至没有内回流的情况下,深度去除COD、总磷、总氮,使出水总氮≤10mg/L。

  权利要求书

  1.一种去除污水中总氮的装置,包括依次连接的预处理系统、DBR系统和沉淀回流系统,其特征在于,所述DBR系统包括缺氧池(1)、好氧池(2)和内回流泵(3),所述缺氧池(1)中设有搅拌装置,所述好氧池(2)设有一次曝气装置(4)和二次曝气装置(5),所述好氧池(2)中固定安装若干个DBR反应器(6),所述缺氧池(1)的进口与预处理系统的出口相连接,所述好氧池(2)的进口与所述缺氧池(1)的出口相连接,所述内回流泵(3)的进口与所述好氧池(2)的出口相连接,所述内回流泵(3)的出口与所述缺氧池(1)的进口相连接;所述沉淀回流系统包括沉淀池(7)和外回流泵(8),所述沉淀池(7)的进口与所述好氧池(2)的出口相连接,所述外回流泵(8)的进口与所述沉淀池(7)的出泥端相连接,所述外回流泵(8)的出口与所述缺氧池(1)的进口相连接。

  2.根据权利要求1所述的一种去除污水中总氮的装置,其特征在于,所述DBR反应器(6)由反应器支架(9)、填料腔(10)、填料(11)组成,所述填料腔(10)固定在所述反应器支架(9)上,所述填料(11)位于所述填料腔(10)内。

  3.根据权利要求1所述的一种去除污水中总氮的装置,其特征在于,还包括内部溶解氧测定仪(12)、外部溶解氧测定仪(13)和曝气控制装置(14),所述内部溶解氧测定仪(12)位于所述填料腔(10)内,所述外部溶解氧测定仪(13)位于所述填料腔(10)外,所述曝气控制装置(14)分别与所述内部溶解氧测定仪(12)、外部溶解氧测定仪(13)和一次曝气装置(4)相连接。

  4.根据权利要求2所述的一种去除污水中总氮的装置,其特征在于,所述填料(11)为组合填料、立体弹性填料、多孔悬浮球填料、活性生物填料中的一种。

  5.根据权利要求2所述的一种去除污水中总氮的装置,其特征在于,所述填料(11)的比表面积>1000m2/m3。

  6.根据权利要求1所述的一种去除污水中总氮的装置,其特征在于,所述DBR反应器(6)的安装密度为20%~60%。

  7.根据权利要求1所述的一种去除污水中总氮的装置,其特征在于,所述缺氧池(1)内设有若干个DBR反应器(6)。

  8.如权利要求7所述的一种去除污水中总氮的装置,其特征在于,所述缺氧池(1)内DBR反应器(6)的底部设有曝气装置(15)。

  9.根据权利要求1一种去除污水中总氮的装置的污水处理方法,其特征在于,具有如下步骤:

  (a)污水经过预处理系统处理后,进入DBR系统的缺氧池(1),进行反硝化反应;

  (b)经过反硝化反应后的污水进入DBR系统的好氧池(2),与好氧池(2)中的好氧微生物接触进行生物反应去除COD,并进行硝化反应将氨态转化为硝态氮,与填料(11)内层的厌氧微生物接触进行反硝化反应将硝态氮转化为氮气去除,好氧池(2)的污泥溶液回流至缺氧池(1)中,回流量为0%~50%;

  (c)好氧池(2)的出水进入沉淀池(4),沉淀池中的污泥通过外回流泵回流至缺氧池(1)中,回流量为20%~100%。

  10.根据权利要求3的一种去除污水中总氮的装置的污水处理方法,其特征在于,内部溶解氧测定仪(12)和外部溶解氧测定仪(13)监测到的溶解氧数据反馈到曝气控制装置(14),曝气控制装置(14)根据反馈的溶解氧数据控制二次曝气装置(5)的开关,当内部溶解氧测定仪(12)监测数据小于2mg/L时,开启二次曝气装置(5),当外部溶解氧测定仪(13)监测数据大于4mg/L时,关闭二次曝气装置(5)。

  说明书

  一种去除污水中总氮的方法与装置

  技术领域

  本发明涉及污水处理领域,尤其涉及一种去除污水中总氮的方法与装置。

  背景技术

  废水生物处理可以稳定去除废水中的有机物以及营养元素氮和磷,是最经济有效的去除污水中有机物的方法,城市污水中约有60%以上的有机物是通过生物法去除的,而废水中的氮一般只能依靠生物法去除。世界上已建成的城市污水处理厂有90%以上是采用生物处理法的。

  污水中的总氮包括氨氮、有机氮、硝态氮、亚硝态氮,有机氮通过氨化反应转变为氨氮,氨氮通过硝化反应转变为硝态氮或亚硝态氮,亚硝态氮通过硝化反应转变为硝态氮,最终硝态氮通过反硝化反应转变为氮气,实现污水中总氮的去除,但是,这个转变过程很长。传统活性污泥法需要较大的内回流来实现硝化、反硝化过程,运行费用高,且对总氮的去除效果有限,难于进一步提高,出水总氮总是不能达标。一般污水厂出水总氮在20mg/L左右,经过大量回流、投加碳源等方式,才可将出水总氮控制在小于15mg/L,但是波动较大,且投加碳源费用高,一吨水所用碳源费用为0.5元,以1万吨每天的中型污水处理厂为例,每天投加碳源的费用高达5000元,内回流泵所耗电费1000元。

  发明内容

  本发明提供一种去除污水中总氮的方法与装置,针对市政污水处理厂总氮去除效果差,出水总氮高,内回流流量大,能耗高,投加碳源导致运行费用高的问题,采用DBR反应器(导流式生物膜反应器,Diversion Biomembra Reactor),将好氧池分为活性污泥区域和DBR反应器区域,在不投加碳源和采用较小内回流、甚至没有内回流的情况下,去除COD、总磷、总氮,使出水总氮≤10mg/L。

  本发明采用的技术方案是:

  一种去除污水中总氮的装置,包括依次连接的预处理系统、DBR系统和沉淀回流系统,所述DBR系统包括缺氧池(1)、好氧池(2)和内回流泵(3),所述缺氧池(1)中设有搅拌装置,所述好氧池(2)设有一次曝气装置(4)和二次曝气装置(5),所述好氧池(2)中固定安装若干个DBR反应器(6),所述缺氧池(1)的进口与预处理系统的出口相连接,所述好氧池(2)的进口与所述缺氧池(1)的出口相连接,所述内回流泵(3)的进口与所述好氧池(2)的出口相连接,所述内回流泵(3)的出口与所述缺氧池(1)的进口相连接;所述沉淀回流系统包括沉淀池(7)和外回流泵(8),所述沉淀池(7)的进口与所述好氧池(2)的出口相连接,所述外回流泵(8)的进口与所述沉淀池(7)的出泥端相连接,所述外回流泵(8)的出口与所述缺氧池(1)的进口相连接。

  进一步地,所述DBR反应器(6)由反应器支架(9)、填料腔(10)、填料(11)组成,所述填料腔(10)固定在所述反应器支架(9)上,所述填料(11)位于所述填料腔(10)内。

  进一步地,还包括内部溶解氧测定仪(12)、外部溶解氧测定仪(13)和曝气控制装置(14),所述内部溶解氧测定仪(12)位于所述填料腔(10)内,所述外部溶解氧测定仪(13)位于所述填料腔(10)外,所述曝气控制装置(14)分别与所述内部溶解氧测定仪(12)、外部溶解氧测定仪(13)和一次曝气装置(4)相连接。

  进一步地,所述填料(11)为组合填料、立体弹性填料、多孔悬浮球填料、活性生物填料中的一种。

  进一步地,所述填料(11)的比表面积>1000m2/m3。

  进一步地,所述DBR反应器(6)的安装密度为20%~60%。

  进一步地,所述缺氧池(1)内设有若干个DBR反应器(6)。

  进一步地,所述缺氧池(1)内DBR反应器(6)的底部设有曝气装置(15)。

  一种去除污水中总氮的装置的污水处理方法,其特征在于,具有如下步骤:

  (a)污水经过预处理系统处理后,进入DBR系统的缺氧池(1),进行反硝化反应;

  (b)经过反硝化反应后的污水进入DBR系统的好氧池(2),与好氧池(2)中的好氧微生物接触进行生物反应去除COD,并进行硝化反应将氨态转化为硝态氮,与填料(11)内层的厌氧微生物接触进行反硝化反应将硝态氮转化为氮气去除,好氧池(2)的污泥溶液回流至缺氧池(1)中,回流量为0%~50%;

  (c)好氧池(2)的出水进入沉淀池(4),沉淀池中的污泥通过外回流泵回流至缺氧池(1)中,回流量为20%~100%。

  进一步地,内部溶解氧测定仪(12)和外部溶解氧测定仪(13)监测到的溶解氧数据反馈到曝气控制装置(14),曝气控制装置(14)根据反馈的溶解氧数据控制二次曝气装置(5)的开关,当内部溶解氧测定仪(12)监测数据小于2mg/L时,开启二次曝气装置(5),当外部溶解氧测定仪(13)监测数据大于4mg/L时,关闭二次曝气装置(5)。

  本发明的有益效果为:

  1、一般市政污水的进水中的总氮大部分为氨态氮,硝态氮含量很低,而在处理流程上先进行厌氧或缺氧处理,再进行好氧处理。氨态氮在好氧处理过程中转变为硝态氮,硝态氮在厌氧或缺氧处理过程中转变为氮气,因此,势必需要将较大流量的好氧处理后的污水回流至厌氧段或缺氧段,以保证污水中总氮的去除。一般市政污水厂好氧段回流至厌氧段或缺氧段的回流量为100%~300%,回流量很大,因此回流泵的耗电量也较大。本发明DBR反应器区域的生物膜在微生物培养过程中,内部微生物为厌氧微生物,外部微生物为好氧微生物,通过控制DBR反应器区域的溶解氧浓度,保证厌氧微生物的总量,硝态氮可以在DBR系统区域进行去除,而氨态氮可以在DBR系统的活性污泥区域转变为硝态氮,由于好氧池的曝气搅拌作用,污水不停地在活性污泥区域和DBR反应器区域流动,因此,在DBR系统的好氧池内,总氮得以去除,不需要内回流。当进水氨氮浓度过高时,适当给予一定内回流,但是内回流量<50%即可,大大小于传统处理方法中的100%~300%的内回流量。

  2、如上所述,一般市政污水厂好氧段回流至厌氧段或缺氧段的回流量为100%~300%,但是即使回流量很大,好氧池仍有部分硝态氮没有回流到厌氧段或缺氧段就排出好氧池,因此,一般市政污水厂的出水总氮偏高。本发明好氧池中的污水不停地在活性污泥区域和DBR反应器区域流动,保证了由氨氮转变的硝态氮有足够时间与厌氧微生物接触,因此总氮去除效果好,出水总氮≤10mg/L。

  3、由于一般市政污水厂的内回流量较大,而回水中碳源较少,但是反硝化反应需要一定量的碳源,因此,需要投加外加碳源来保证反硝化反应的正常进行。一方面,投加碳源增加运行成本,另一方面,投加碳源增加系统COD处理负荷。如上所述,本发明内回流量小,甚至可以没有内回流,大部分硝态氮是在好氧池的DBR反应器区域内得以去除的,好氧池中一直有进水补充碳源,碳源充足,曝气搅拌使得碳源不断补充到DBR反应器区域内,因此,不需要再投加碳源。此外,由于反硝化反应大量消耗了进水中的有机碳,因此出水COD更低,出水水质更好。

  4、本发明的DBR反应器安装方便,可利用市政污水厂现有的池体和设施进行改造,改造后节省运行费用,并且出水水质更好。

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