酒精废水的处理方法

发布时间:2018-12-12 19:45:09

  申请日2007.01.19

  公开(公告)日2007.08.01

  IPC分类号C02F9/14; C05F5/00; C02F3/28

  摘要

  一种酒精废水的处理方法,属于废水处理技术。其处理方法是:将酒精所产的废糟液经初步沉降后经板框压滤机压滤,其固形物用烘干器烘干后成为DDG蛋白饲料,滤液成为废水,经厌氧处理后外排。将废水收集起来经过二次沉降,上清液打到调配罐进行调配,通过加碱回流出水、加清水来调整进入反应器废水的COD、pH值及温度,然后将其由调配罐进到EGSB厌氧反应器进行厌氧发酵生化处理,控制反应器温度在36-38℃,厌氧消化处理后的废水经三项分离器分离出沼气、沉降污泥、澄清出水。将所产沼气用来烘干酒糟饲料并全部代替燃煤。本发明的控制温度在36℃-38℃,工艺科学,节省能源。

  权利要求书

  1、一种酒精废水的处理方法,包括处理过程中使用的调 配罐、EGSB反应器,三项分离器,其特征在于,所述的处理 方法是:

  a、将酒精所产的废糟液经初步沉降后经板框压滤机压 滤,其固形物用烘干器烘干后成为DDG蛋白饲料,滤液成为 废水,经厌氧处理后外排;

  b、将废水收集起来经过二次沉降,上清液先用泵经换热 器进行加热,再打到调配罐进行调配,通过加碱回流出水、 加清水来调整进入反应器废水的COD、pH值及温度,然后将 其由调配罐进到EGSB厌氧反应器进行厌氧发酵生化处理,控 制反应器温度在36-38℃,回流比在30-50%;进反应器废水 COD在6000-12000mg/L,pH值在4.5-6.0;出水COD在 1000mg/L以下,pH值在6.8-7.3,同时形成大量高活性颗粒 污泥并运行在膨胀状态,厌氧消化处理后的废水经三项分离 器分离出沼气、沉降污泥、澄清出水;

  c、酒精废水经厌氧处理后,生物降解率达到96%以上, 出水COD小于1000mg/L,BOD小于600mg/L;

  d、将所产沼气用来烘干酒糟饲料并全部代替燃煤。

  说明书

  酒精废水的处理方法

  技术领域

  本发明涉及一种水处理技术,具体地说是一种酒精 废水的处理方法。

  背景技术

  食用酒精的生产过程中,会产生大量的废糟液,将其经 固液分离提取酒精糟饲料后,其滤液就成为废水排出厂外。 因为废水中含有大量的有机物质,所以对环境造成了严重的 污染。

  我国酒精企业酒精糟的污染是食品与发酵工业最严重的 污染源之一,由于投资、生产规模、技术、管理等原因,有 些酒精企业的综合利用率较低,废水治理也是起步不久。还 有些企业虽有废水治理设施,却未能坚持运行。

  目前国内外治理酒精废糟液比较通用的主要有两种形 式:一是将酒精糟液经板框压滤固液分离后,将固形物烘干 生产DDG饲料,滤液则经厌氧工艺降低有机物含量后外排; 另一是经多效浓缩生产DDGS全酒糟饲料。由于厌氧工艺治理 废水的最大特点是动能消耗少,适合高浓度有机废水的处理, 同时厌氧中所产沼气的热值大于消耗的能量,有很高的利用 价值,所以是国内外酒精生产处理废水的主要工艺。目前, 厌氧工艺一般采用新型的厌氧颗粒污泥膨胀床(EGSB)工艺 和传统的UASB工艺。EGSB工艺一般采用58℃-60℃的高温培 养,这样的高温厌氧发酵不足之处是需要消耗大量的能源, 尤其是在寒冷的冬季,要保证厌氧的高温运行难度非常大, 很难保证正常生产实施。

  另外,食用酒精的生产过程中,会产生大量的废糟液, 其经固液分离提取酒精糟饲料后,产生的滤液就成为废水排 出厂外,对环境造成很大的污染。如果采用固液分离加热风 炉烘干饲料工艺处理酒精废糟液,会消耗大量燃煤。煤的燃 烧除了会对大气造成污染外,燃煤的热风直接烘干饲料,还 会将烟尘、炉灰等有害物带到饲料中,影响了饲料的品质。 而且燃煤会浪费大量的能源,我公司每年用于饲料烘干的煤 炭就达6000吨。

  发明内容

  本发明的发明目的是针对背景技术中污染环境以及高温 发酵消耗能源的诸多缺陷,提供一种在中温条件下高效运行 的EGSB反应器对酒精废水进行处理,既产生可再生能源—— 沼气,又节省了高温厌氧反应器运行所需的能量,并用产生 的沼气完全代替燃煤烘干酒糟饲料,节省能源,无污染的酒 精废水的处理方法。

  经查新,虽然国内外有关酒精废水处理工艺及资源化利 用的文献报道较多,且处理方式多种多样,但尚未见与该项 目综合技术特点相同、规模相当的酒精废水处理工艺及资源 化利用的文献报道。

  实现上述发明目的采用以下技术方案:一种酒精废水的 处理方法,包括处理过程中使用的调配罐、换热器、EGSB反 应器,所述的处理方法是:

  a、将酒精所产的废糟液经初步沉降后进行板框压滤机压 滤,其固形物用烘干器烘干后成为DDG蛋白饲料,滤液成为 废水,经厌氧处理后外排;

  b、将废水(滤液)收集起来经过二次沉降,上清液先用 泵经板式换热器进行加热,再打到调配罐进行调配,通过加 碱、回流出水、加清水来调整进入反应器废水的COD、pH值 及温度,然后将其由调配罐进到EGSB厌氧反应器进行厌氧发 酵生化处理,控制反应器温度在36-38℃,回流比在30-50%; 进反应器废水COD在6000-12000mg/L,pH值在4.5-6.0;出 水COD在1000mg/L以下,pH值在6.8-7.3,同时形成大量高 活性颗粒污泥并运行在膨胀状态,厌氧消化处理后的废水经 三项分离器分离出沼气、沉降污泥、澄清出水;

  c、酒精废水经厌氧处理后,生物降解率达到96%以上, 出水COD小于1000mg/L,BOD小于600mg/L,达到国家污水三 级排放标准。

  d、将所产沼气用来烘干酒糟饲料并全部代替燃煤。

  由于采用上述技术方案,本发明的生物降解率可达96%以 上,废水COD小于1000mg/L,BOD小于600mg/L,符合国标 GB8978-1996污水三级排放标准,可排放入城市污水管网。该 工艺同时还产生了大量的清洁能源沼气用于烘干饲料。这样 即解决了酒精废水环境污染的问题,又节约了能源。本发明 的控制温度在36℃-38℃,与高温厌氧工艺相比极大地节省了 能源。

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