高炉煤气洗涤废水的处理方法

发布时间:2018-7-25 21:37:03

  申请日2012.10.23

  公开(公告)日2013.02.06

  IPC分类号C02F9/06; C02F1/461; C02F1/72

  摘要

  本发明公开一种高炉煤气洗涤废水的处理方法,针对高炉煤气洗涤水的溢流废水,采用铁炭微电解、Fenton氧化和混凝沉淀组合工艺处理高炉煤气洗涤废水中的总氰;首先向装有废水的调节池中加入硫酸,使其pH值位于3.0~4.0之间,反应时间为45~90分钟;电解反应器的出水流入Fenton氧化反应池,调pH值至3.5~4.5,然后再加入2~3ml/L双氧水溶液,氧化废水中剩余总氰,Fenton氧化结束后,废水流入混凝沉淀池,pH值调至7.5~8.5,搅拌3~5分钟后自然沉降45~90分钟,所得上清液即为处理后的高炉煤气洗涤废水。本发明具有设备简单、操作方便、运行费用低等优点,解决了钢铁行业生产中高炉煤气洗涤废水处理难题,对于企业的可持续发展具有重要意义。

  权利要求书

  1.一种高炉煤气洗涤废水的处理方法,其特征在于,针对高炉煤气洗涤 水的溢流废水,采用铁炭微电解、Fenton氧化和混凝沉淀组合工艺处 理高炉煤气洗涤废水中的总氰,包括以下几个步骤:

  A. 首先向装有废水的调节池中加入硫酸,使其pH值位于3.0~4.0之间 ;

  B. 废水由泵注入微电解反应器,进行微电解反应,反应时间为45~9 0分钟;

  C. 微电解反应器的出水流入Fenton氧化反应池,反应池为间歇式操 作,待Fenton氧化池将近充满时,停止注入废水,同时开始搅拌并加 入质量百分比为20%的稀硫酸,调pH值至3.5~4.5以适合Fenton氧化反 应,然后再加入2~3ml/L的30%双氧水溶液;

  D. Fenton氧化结束后,废水流入混凝沉淀池,在搅拌的状态下投加 NaOH-Ca(OH)2混合液,使pH值调至7.5~8.5,搅拌3~5分钟后自然沉降 45~90分钟,所得上清液即为处理后的高炉煤气洗涤废水。

  说明书

  一种高炉煤气洗涤废水的处理方法

  技术领域

  本发明属于水处理设备技术领域,具体涉及一种高炉煤气洗涤废水的 处理方法。

  背景技术

  炼铁厂在钢铁联合企业中是用水量较多的部门,其中高炉煤气净化过 程中需要大量的洗涤水,在高炉煤气湿法除尘工艺中,高炉冶炼产生 的有毒有害污染物质随洗涤过程溶解进入高炉煤气洗涤水中,其中氰 化物是最有害的污染物。氰化物属于剧毒物质,严重威胁人、动物、 水生生物的生命安全,需做妥善处理才能排放或循环使用。国家《污 水综合排放标准》GB 8978-1996中规定:一般企业的含氰废水质量浓 度排放标准<0.5mg/L。

  大型高炉煤气洗涤水系统中的溢流水,因其水量大,含氰浓度不高, 一直未能得到有效治理。氰化物在高炉煤气洗涤废水中的存在形式主 要为无机氰化物,而络合物主要为铁氰化物。对于如高炉煤气洗涤水 等的中低浓度含氰废水,应用于工业生产的处理方法有:碱性氯化法 、双氧水氧化、臭氧氧化等化学氧化法以及酸化法、硫酸亚铁法、活 性炭处理、微生物处理法等其它处理方法,其中对于中低浓度含氰废 水,最为广泛的处理方法为碱性氯化法和硫酸亚铁法。其中碱性氯化 法使用较多,但该法药剂消耗量大,处理后有余氯,产生的氯化氰气 体毒性很大,而且不能有效去除铁氰络合物;硫酸亚铁法处理程度不 够、难以达到排放标准,分离出不溶物后的水体呈蓝色。专利“CN11 89462 A:过氧化氢氧化法处理含氰废水工艺”利用过氧化氢在碱性 条件下,在加入CuSO4做催化的条件下剩余氧化氰化物。此专 利需要加入价格较高的硫酸铜试剂,且加入的重金属铜离子不能完全 去除。专利“CN1059133 A:处理含氰废水的活性炭催化氧化法”利 用活性炭在硫酸铜的催化作用下氧化氰化物。该专利需要使用硫酸铜 试剂活化活性炭,容易造成重金属污染,且需要大量曝气,增加成本 。论文“Fenton法处理低浓度含氰电镀废水的研究”完全使用Fenton 试剂处理氰化物,使Fenton试剂用量大,成本高且效果不稳定。

  在可供选择的技术方案中,有的脱氰效果不理想,有的效果好、但运 行费用非常高,增加了产品的成本。因此,从技术、经济效益、社会 效益等因综合素来考虑,探寻合适的脱氰方法,使企业与社会达到共 赢。

  发明内容

  本发明的目的在于提供一种采用铁炭微电解、Fenton氧化和混凝沉淀 组合工艺处理高炉煤气洗涤水溢流废水的方法。此种工艺可以有效的 去除高炉煤气洗涤废水中主要的氰化物等有毒有害物质,且能适应高 炉煤气洗涤废水的水量和氰化物含量均波动的特点。处理后废水中总 氰化物浓度低于0.5 mg/L,达到国家《污水综合排放标准》(GB897 8-1996)一级排放标准。

  本发明的技术方案是:针对高炉煤气洗涤水的溢流废水,采用铁炭微 电解、Fenton氧化和混凝沉淀组合工艺处理高炉煤气洗涤废水中的总 氰,包括以下几个步骤:

  A. 首先向装有废水的调节池中加入硫酸,使其pH值位于3.0~4.0之间 ,满足于内电解反应的要求;

  B. 废水由泵注入微电解反应器,进行微电解反应,反应时间为45~9 0分钟。该工艺利用铁屑和颗粒炭组成的铁炭微电解反应提供的廉价F e2+,与氰根离子反应生成亚铁氰化物,然后再与过量的Fe2+ 反应生成亚铁蓝及铁蓝沉淀;同时由于反应中产生大量新生态的氢, 能够还原氰根离子,破坏络合态的含氰物质,促进了总氰的去除。经 过这两种反应的协同作用,从而除去大部分的氰化物。

  C. 微电解反应器的出水流入Fenton氧化反应池。反应池为间歇式操 作,水量达到一定容积后,在不断搅拌的状态下,加入稀硫酸,调pH 值至3.5~4.5以适合Fenton氧化反应,然后再加入2~3mL/L的30%双氧水 溶液,利用溶液中的Fe2+与双氧水组成Fenton试剂。利用H2O2在Fe2+的 催化作用下产生具有很高氧化电位的羟基自由基,氧化废水中剩余总 氰,进行氧化反应。

  D. Fenton氧化结束后,废水流入混凝沉淀池,在搅拌的状态下投加 NaOH-Ca(OH)2混合液,调pH值为7.5~8.5,搅拌3~5分钟后自然沉降45 ~90分钟,所得上清液即为处理后的高炉煤气洗涤废水。

  通过上述的三种工艺的协同作用,可使总氰化物浓度低于0.5mg/L,达 到排放标准。

  本发明采用铁炭微电解、Fenton氧化和混凝沉淀组合工艺预处理高炉 煤气洗涤废水的方法,能够处理水量和氰化物含量均波动的高炉煤气 洗涤废水,由于使用废铁屑为原料,不需消耗电力资源,具有“以废 治废”的意义,其效果是总氰化物浓度低于0.5mg/L,达到国家《污水 综合排放标准》(GB8978-1996)一级排放标准。本发明具有设备简单 、操作方便、运行费用低等优点,适合工业应用,解决了钢铁行业生 产中高炉煤气洗涤废水处理的一大难题,对于企业的可持续发展具有 重要的现实意义。

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