石化污泥脱水方法

发布时间:2018-3-1 16:01:36

  申请日2016.05.19

  公开(公告)日2016.09.28

  IPC分类号C02F11/14; C02F11/12

  摘要

  本发明涉及一种脱水方法,具体为一种石化污泥的脱水方法,包括,将石化污泥由泵输送进入污泥混合罐,再进入污泥反应罐进行搅拌反应后由输送泵打向离心机;在打入离心机时,在离心机进口加絮凝剂,加絮凝剂时采用自动配药系统,在离心机的进料泵前配备污泥切割机,对进料进行必要的破碎处理;将污泥破碎后加入沉降精进行沉淀,沉淀后得到沉淀物,将沉淀物滤出即得到脱水石化污泥。在实际生产中,通过对离心机的差速、扭矩、进泥量、进药量的情况进行观察、记录,并及时调整差速、扭矩、进泥量、进药量,使出泥指标达到最佳,运用离心脱水技术处理石化污水,工艺简单,操作方便,并且大大减少了环境污染,经济效益显著。

  权利要求书

  1.一种石化污泥的脱水方法,其特征在于,其包括:

  步骤1,将石化污泥由泵输送进入污泥混合罐,再进入污泥反应罐进行搅拌反应后由输送泵打向离心机;

  步骤2,在打入离心机时,在离心机进口加絮凝剂,加絮凝剂时采用自动配药系统,在离心机的进料泵前配备污泥切割机,对进料进行必要的破碎处理;

  步骤3,将污泥破碎后加入沉降精进行沉淀,沉淀后得到沉淀物,将沉淀物滤出即得到脱水石化污泥。

  2.根据权利要求1所述的一种石化污泥的脱水方法,其特征在于,在步骤1中,将所述进料量控制在10m³/h~15m³/h,进料含固率通过浓缩脱水控制在2%~3%。

  3.根据权利要求1所述的一种石化污泥的脱水方法,其特征在于,在步骤2中,所述自动配药系统为设有至少3台以上容积为0.6m³的配药罐,使其加药量大于1.4m³/h。

  4.根据权利要求1所述的一种石化污泥的脱水方法,其特征在于,所述絮凝剂优选聚丙烯酰胺,所述絮凝剂的加入量为每1m³污水加入30~50g絮凝剂。

  说明书

  一种石化污泥的脱水方法

  技术领域

  本发明涉及一种脱水方法,具体为一种石化污泥的脱水方法。

  背景技术

  污泥的处理处置是污水处理厂不可缺少的一部分,其目的是减量化、稳定化、无害化和资源化,以保证污水处理厂的正常运行和处理效果,防止二次污染。石化行业污水处理构筑物排出的污泥含水率高、乳化充分且难以自然沉降,如不加以处理而直接排放,不仅会造成环境的严重污染,而且对污泥中所含的油类物质也是一种浪费。

  现有技术一种石化污泥的脱水方法及其使用的脱水剂(CN201310738462.9),本发明的制备步骤包括:1、将混有空气的石化污泥加入高效絮凝剂和人溶菌酶工程菌XD3-hLyz的菌液,处理10天后得到初步处理污泥;2、将步骤1得到初步处理污泥中加入IPTG进行诱导表达,待反应平衡和扩散传质平衡36-72h后,得到深度处理污泥;3、将步骤2得到的深度处理污泥进行静置沉淀,沉淀后得到上层清水和下层沉淀物,将上层清水过滤后排出,下层沉淀物即为脱水石化污泥。本发明提供的石化污泥的脱水方法及其使用的脱水剂,用工程菌溶菌酶作污泥调理剂,既能破坏菌胶团结构,在36-72hr的反应平衡和扩散传质平衡期间,减少了表面吸附水和内部结合水,显著提高脱水率32.41%,又可以杀菌,减少病原体,抑制腐化潜力,降低污水处理成本,提高污水处理的效果。

  目前,石化污泥的脱水处理,通常是采用絮凝剂配合某一类物理手段,如超声波处理等,但脱水效果不好,效率极低,难以适应越来越广泛的社会需求。

  发明内容

  有鉴于此,本发明提供一种石化污泥的脱水方法,通过对离心机的差速、扭矩、进泥量、进药量的情况进行观察、记录,并及时调整差速、扭矩、进泥量、进药量,使出泥指标达到最佳,运用离心脱水技术处理石化污水,工艺简单,操作方便,并且大大减少了环境污染,经济效益显著。

  为了实现上述目的,本发明采用以下技术方案:

  一种石化污泥的脱水方法,其包括:

  1、将石化污泥由泵输送进入污泥混合罐,再进入污泥反应罐进行搅拌反应后由输送泵打向离心机;

  2、在打入离心机时,在离心机进口加絮凝剂,加絮凝剂时采用自动配药系统,在离心机的进料泵前配备污泥切割机,对进料进行必要的破碎处理;

  3、将污泥破碎后加入沉降精进行沉淀,沉淀后得到沉淀物,将沉淀物滤出即得到脱水石化污泥。

  进一步的,在步骤1中,将所述进料量控制在10m³/h~15m³/h,进料含固率通过浓缩脱水控制在2%~3%。

  进一步的,在步骤2中,所述自动配药系统为设有至少3台以上容积为0.6m³的配药罐,使其加药量大于1.4m³/h。

  进一步的,在步骤2中,所述絮凝剂优选聚丙烯酰胺,所述絮凝剂的加入量为每1m³污水加入30~50g絮凝剂;经过试验证明,聚丙烯酰胺在脱水工艺中效果较好,经脱水后的泥饼含水量低于85%,上清液含固率低于0.2%。

  需要说明的是,在本发明,由于污泥进料中含有较多的纤维状物质及其他杂质,未经破碎会贴附在转鼓上,由于杂质密度不同,进入机器后将螺旋轴进泥口局部堵塞,引起机器振动严重,在试车过程中曾数次导致停车处理;

  乙烯污水处理场原有带式压滤机,但由于纠偏系统和滤布的冲洗问题而无法解决而不能正常运行;根据污水场“三泥”的比例,对三泥的含固率、主要成分、黏度等进行分析,并在实验室进行了模拟试验,在转速固定的情况下,影响离心机处理效果的主要因素是筒体与螺旋轴的转速差,通过调节转速差,使离心机内扭矩发生变化,从而调节出泥的含水量与上清液的含固率。一般而言,差速越小,污泥在离心机内停留时间越长,固液分离越彻底,出泥越干,但必须防止污泥堵塞;差速越高,出泥稀,上清液含固率就可能越大;但当差速大到一定值时,清液不再随差速而变。因此,生产中根据工艺要求来调节转速差,还可以起到补偿进料中含固率变化的作用。

  本发明的有益效果是:在实际生产中,通过对离心机的差速、扭矩、进泥量、进药量的情况进行观察、记录,并及时调整差速、扭矩、进泥量、进药量,使出泥指标达到最佳,运用离心脱水技术处理石化污水,工艺简单,操作方便,并且大大减少了环境污染,经济效益显著。

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